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創(chuàng)新改造往復真空泵泵體排水系統
對于真空泵頻發(fā)的液擊故障,經認真調查剖析發(fā)現:液擊的主要原因是WLW-200型立式往復真空泵在規(guī)劃中有必定缺點,泵體排氣系統不暢。在剖析的基礎上,提出了簡略且施行方便的改進定見,并對WLW-200型無油立式往復真空泵單臺改進:即在真空泵進氣腔、排氣腔的底部別離開孔裝排凝液閥,見圖1:
詳細改造進程為:
(1)崩潰、拆下缸頭。
(2)缸頭翻轉固定在搖臂鉆床(類型Z3050X16)工作臺面上。
(3)在進氣腔、排氣腔底部基地方位上距氣腔外邊沿30mm處打上樣沖眼。
(4)先拿手槍鉆用Φ6mm的鉆頭鉆引孔,然后在搖臂鉆床上用Φ17.3mm的鉆頭別離打孔(轉速操控在180~220r/min、進刀量在0.18~0.22mm/min),完結小17.3mmx20mm的通孔。
(5)用M20x2.5絲錐的頭攻和二攻別離攻絲,保持絲錐與孔平面的筆直,按右旋1/3圈、左旋1/2圈的辦法用力均勻進行攻絲并清除毛刺,從頭組裝真空泵。
(6)用車床加工一樣兩節(jié)100mm長的1/2“厚壁鋼管,外徑21.2mm壁厚3.25mm雙絲頭,一頭是M20x2.5的規(guī)范螺紋絲,螺紋絲長20mm;一頭是1/2"管螺紋絲,絲頭長25mm;再加工一樣兩節(jié)50mm長的管螺紋單絲頭,并纏上生料帶。
(7)將規(guī)范螺紋絲的一頭纏上生料帶,確保真空的密封,別離安裝在新加工的缸體內絲口上。安裝進程操控絲頭不能高于氣腔內平面,這么有利于腔內積液的及時掃除。
(8)在管螺紋絲一頭別離加安DN15的球閥;備好的單絲頭安裝在球閥的下端,并將其連接在排水口上。
詳細使用操作進程稍有變化,即真空泵發(fā)動前,新加兩球閥均應翻開,檢查球閥,如有液體及時排出。肯富來真空泵發(fā)動正常后,應關閉吸氣腔下的球閥,排氣腔下的球閥常開。
經過以上改造,凝液能夠及時排出,頻發(fā)的液擊故障得到了徹底地掃除,潤滑油乳化的景象得到極大的改進!
標簽:   真空泵 肯富來 往復真空泵